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PL450型斗提机的技术改进

安棚碱矿200kt/a低盐重质纯碱装置自2000年6月投产以来,轻质碱的提升设备———斗提机一直是制约生产的主要瓶颈之一。投产之初,用的是河南焦作某厂的斗提机,因设备故障多而无法正常生产;于是将7台斗提机全部更换为内蒙包头某厂的产品(PL450型),但设备故障率仍然居高不下,且提升力不够。
 
针对这种十分被动的局面,我们对PL450型斗提机的故障类型及频数进行了认真的分析,并在分析的基础上,对斗提机的制造质量、转动部件的结构形式、链条尺寸、零部件的材质等进行了系统的研究,认为设计缺陷是斗提机故障频繁的主要原因。据此,我们制定了PL450型斗提机的技术改进措施,实施后取得了良好的效果。
 
1 斗提机的故障情况及设计缺陷
 
1.1 斗提机的主要故障
 
PL450型斗提机为链条式传动,上下链轮均为齿轮,用于提升轻质纯碱。经常发生的故障是:轴承坏、链条脱轨、链条卡死、上链轮断齿、上下链轮轮轴断、链条导轨磨坏、料斗被导轨挂掉等。
 
1.2 PL450型斗提机的设计缺陷
 
1.2.1 链节节距太长
 
PL450斗提机的链节节距长达320mm。在运行过程中,长链节一方面导致链条与链轮啮合时振动大、噪声大,链条上的小滚动轮对链轮的击打严重,使链轮的轮齿发生变形;另一方面链节受的扭拉应力大,链节易被拉断。最终的结果是故障率高、配件的消耗量大。
 
1.2.2 链条与下链轮啮合不好
 
链条与下链轮啮合时,斗提机下部不能有积料,稍有积料就会影响其准确的啮合。原因是在链节与链轮啮时,物料常被挤压在其间,并形成比较坚硬的垫层,且随着运行时间的延长,垫层逐渐加厚,当垫层厚到一定程度时,链节与链轮的啮合会发生错位。最终导致链节错位到轮齿上而使斗提机无法运行,甚至发生链条被拉断、电机过载被烧坏、下部调节丝杠被压弯等事故。
 
1.2.3 下轮轴的滑动轴承装置调节幅度小、丝杠易压弯
 
这一不足是装置结构本身决定的,由于该装置的轴承座被镶在导轨内,导轨通过螺栓被固定在斗提机的下部支座上,两轴承座由安装在其上部的调节丝杠及压紧弹簧施以向下的压力。此装置在理想运行状态下可以,但在链条被卡的事故状态下,调节丝杠极易被压弯。
 
1.2.4 下轮轴的滑动轴承润滑条件差
 
由于下轮轴的滑动轴承润滑条件差,密封性不好,轴承内易进碱尘,使润滑失效,发生故障,既影响稳定生产,又增加维修费用。
 
2 技术改进措施
 
基于对PL450斗提机设计缺陷的上述认识,我们提出以下的技术改进措施:
 
1)将原来的长节距(320mm)链条改为短节距(125mm)链条;
 
2)将下部的齿形链轮改为光轮;
 
3)将下链轮轴承座的张紧装置改为垂锤式;
 
4)将链轮滑动轴承的轴套及轴瓦材料改为硬质耐磨合金钢(38CrMoAl),表面进行氮化处理。
 
3 实施效果
 
2003年3月设备大修期间,我们在三门峡化机厂的大力协作下,按照上述措施对PL450斗提机进行了技术改造。技改后4个月的运行情况表明:
 
1)彻底解决了振动大、噪声大的问题。技改前,站在距斗提机500m的地方就能听到斗提机的咔、咔、咔声;技改后,即使站在斗提机旁也听不到斗提机的运行声,只有用手触摸,才能感知到其运行的轻微振动。
 
2)基本解决了链条拉断及电机过载问题。技改后的4个月来,斗提机运行十分平稳,尚未出现一次链条被卡、拉断及电机过载现象。此问题是否已得到彻底解决,有待时间的进一步考验。
 
3)技改后的滑动轴承不用加油、不怕碱尘、运行良好。技改后运行4个月,经检查发现,尽管没给滑动轴承加过一次油,其仍完好无损。少量的碱尘不仅无害,反而能充当其润滑剂。
 
4)技改后斗提机的电机功率减为原来的一半,而纯碱产量却提高到原来的1.5倍(改造前产量日均600t,改造后产量日均850t,最高产量达到960t),提升能力大大提高。
 
表1为PL450型斗提机技术改造前、后的参数比较。

表1 PL450型斗提机技改前后参数表
参数 技改前 技改后
链条节距, mm 320 125
电机功率, kW 37 18.5
提升能力, t/ d 600 1000
设备故障,h/d 3~5 0.17
纯碱产量, t/ d 600 850

总之,斗提机的技术改进达到了预期目标,消除了振动大、噪声大的毛病,降低了动力消耗,减少了设备故障,提高了设备的提升能力,实现了设备的平稳运行。纯碱产量大幅度增加,维修费用及运行费用大幅降低,经济效益十分可观。据初步估算,可新增利润2260万元,其中:设备维修费用年均可节约4.79万元;运行费用年均节约5.99万元,新增产品利润为2250万元。

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